logo
Отправить сообщение
Главная страница Случаи

Случай с прерывистой ошибкой шага двигателя кодировки JGB37-520

Сертификация
Китай Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. Сертификаты
Китай Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. Сертификаты
Оставьте нам сообщение

Случай с прерывистой ошибкой шага двигателя кодировки JGB37-520

July 14, 2025
Случай с прерывистой ошибкой шага двигателя кодировки JGB37-520
¢ 72-часовое изучение причины
Автор: Университетская команда робомастеров
Дата: 14 июля 2025 года.
  1. Симптом
    20 декабря 2024 года, во время настройки нашего 2025 Робомастера:
    • При 1,5 м/с прямым спринтом робот дрейфовал на 3 ̊5 см вправо каждые 3 ̊5 м.
    • При дрейфинге правое JGB37-520 (12 V, 30:1, кодер AB) скорость снизилась на 15%; левое колесо нормальное.
    • Перезагрузка мастера STM32F407 скрыла проблему в течение ~ 30 с, затем она вернулась.
    • Температура двигателя 35 °C, подача 12,1 В постоянная, без сигналов тревоги за превышение или снижение напряжения.
  2. Первоначальные проверки
    Шаг, действие, результат, вывод.
    Вы должны быть готовы к этому.
    1 Заменяйте двигатели слева/справа. Направление дрейфа следует за двигателем.
    2 Степень A/B волн. Чистые 3,3 В квадратные волны. Оборудование кодера ОК.
    ♫ 3 ♫ Запустите в открытом цикле (кодер отключен) ♫ ♫ Без дрейфа ♫ ♫ Проблема в закрытом цикле ♫
    4 ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗВОДА ПИД ПИД насыщается на 100% мгновенно ложь "цель не достигнута"
  3. Анализ причины
  4. Установка наземного отскока при совместной проводке
    Моторная мощность и кодер GND разделяют 30-см ленточный кабель (мотор AWG20, кодер AWG28).
  5. Слишком узкий фильтр MCU
    Входной фильтр STM32 TIM установлен на 0,1 мкс → границы шипов считаются действительными → 2 ‰ 3 дополнительных импульсов → PID уменьшает PWM → реальный застой.
  6. Условие запуска
    Проявляется только при PWM > 80% и токе двигателя > 1,2 A; испытания на низких скоростях никогда не воспроизводили его.
  7. Ремонт
  8. Перепровод.
    • Отдельная 24 AWG скрученная пара для кодера 5 V & GND, физически отключенная от питания.
    • 100 мкФ + 0,1 мкФ разъединение на терминале двигателя для уничтожения отскока на землю.
  9. Параметры MCU
    • фильтр TIM расширен до 1 мкм.
    • Включите 3-часовой цифровой дефект.
  10. Защита программного обеспечения
    • каждые 1 мс проверяют ¢инкремент импульса × соотношение передач ¢ скорость; отклонение > 5% → сигнал ¢ошибка кодера ¢ → возвращение в открытый цикл в течение 50 мс, затем синхронизация.
  11. Проверка
    • 100 м туда и обратно со скоростью 2 м/с при полной нагрузке: нулевой дрейф.
    • 48-часовой сжигательный период (случайный 80-100% PWM): никаких ошибок.
    • Семь соревновательных матчей, в общей сложности 3,6 км: без спринтового дрейфа.
  12. Уроки
  13. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
  14. При PWM > 80% JGB37-520 может затягивать 1,5 А; обращайтесь с его наземной проводкой как с линией электропередачи.
  15. Всегда добавляйте программное обеспечение: системы с замкнутым циклом нуждаются в логике "потеря датчика → безопасность открытого цикла".
Команда ECU превратила это упражнение в “JGB-Series Wiring Checklist V2.1”, теперь обязательный для каждого будущего бота.
Контактная информация
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

Контактное лицо: Mrs. Maggie

Телефон: 15818723921

Факс: 86--29880839

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)